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精密磨齿机主轴轴承7016的拆装方法
这天上午,接到“秦川发展”陈总打来的电话,他问我,为秦川发展准备的7016主轴轴承配好没有,我告诉陈总配好了。他说:“那就好,过一会“江苏汇九齿轮有限公司”的王总会来电话,他那里急需7016的主轴轴承,一定先帮他们解决,王总是秦川的客户,也是他的好朋友。”我笑着向陈总保证道:“王总这家厂我亲自去,保证让王总满意。”放下电话没几分钟,果然,王总电话打过来了,电话里他询问了我们轴承的生产精度,询问了生产精密轴承的历史,十几分钟的沟通,他放心了,王总相信陈总是不会骗他的。我真诚的告诉王总7016的主轴轴承我们有,只是担心工人安装方面,能否达到主轴轴承的安装要求,这也正是王总所担忧的,于是我答应王总,轴承我亲自送过去,同时,看一看工人的安装维修水平是否能满足装机要求。当时,我正在杭州出差,要给两家企业上轴承课,电话里跟王总商量,等杭州这面的事情处理好之后,星期五一定赶过去,王总同意了。
星期四下午,我赶回公司,之前用电话和厂里沟通好了,销售部领好了7016 QBC P2级四联配轴承和7016 P2级 DB背对背轴承,为了保证轴承安装的可靠性,我把技术部的孟工,维修部的李工都叫上,三人一行连夜匆匆赶往了连云港。
第二天早上八点,准时来到厂里,打电话告诉王总我们到了,王总正巧出差去了山东,叫我去跟设备部的冯经理联系,来到设备部得知,冯经理已经在车间安排维修部的张班长开始拆卸。当天正好停电,没有风扇吹,厂房里很热,工人顶着炎热,把主轴辅件一一拆卸下来,我们到现场看了一下,工人叫我们下午再去。下午去维修班时,看到主轴已经拆卸下来了,并且把轴从主轴套里拉了出来,轴承损坏原因是主轴里进冷却油了,使主轴轴承上油脂稀释,转动轴承时,能感觉到有异物在轴承滚道里。主轴上四联配轴承没有拆卸下来,因为拉马长度不够,拆不下来。张班长已经报计划,叫采购部的去买拉马了,我们在厂里转一圈,因为停电,也没有更好的办法,当天肯定是拆不下来了,只好回了宾馆。
翌日,早上八点我们来到厂里,主轴放在维修班的桌子上,在等拉马拆卸呢。很快拉马送来了,可惜拉马还是太短,拉不到轴承档的位置,张班长他们准备自己加工一根拉马中间的丝杠。其实,昨天我们来后,同去的李工就看到他们厂里有一台液压机,完全可以用液压机压拆下来,当时没电所以没说,现在有电了,为什么不能用液压机拆卸呢?正在这时,王总来了,一阵寒暄后,我向他提出根本不用等拉马,完全可以用液压机压出来,王总一听恍然大悟,是呀,有现成的设备,何必要等着拉马呢,他安排人,马上用液压机压,几分钟后,一直等拉马的轴承拆压下来了,轴承是德国顶级品牌IBC P2级四联配QBC轴承。
工人把轴表面清洗后,我看到轴表面有一些轻微划伤,让工人用金相砂纸打磨修整轴表面。在安装轴承时,让工人在轴表面涂上一层油脂,同时把LGD(李国栋)牌,7016 QBCP2级轴承沟道里加注油脂。安装时轴承按配对线逐套安装,我建议厂家采用电磁炉加热安装,首先在电磁炉表面放上一块铁板,在铁板上放一个与7016内圈大小相同的铁圈,电磁炉温度设定在100度,把7016的轴承放在铁板表面的铁圈上,7016轴承内圈温度达到60度以上就可以安装了,两套轴承安装好后,放入隔圈,再加热另外两套7016轴承,QBC四联配轴承全部安装到位后,开始安装涨紧环,涨紧环是固定在7016轴承内圈与轴径上的,是固定压紧7016轴承的内圈不产生轴向位移。涨紧环是工人用烘箱加热,温度设定在110度(后来得知),轴承安装好后,张班长从隔壁房间的烘箱里,把涨紧环拿了过来,往轴上一装,立马涨紧环卡在轴上,下不去又拿不上来。此时,我真后悔为什么没让他们把涨紧环也用电磁炉加热,接着又做出一个错误的决定,没有坚持让工人把涨紧环重新拆卸下来,而是同意工人用铜棒把涨紧环向轴里敲紧。咚、咚、咚的声响,震的我心中倏地一紧,要是这么敲击,能保证精度吗?很快涨紧环敲到位了,但看到眼前的一幕心里顿时凉了半截,在涨紧环与轴承接触的部位挤出了十几根跟头发丝一般细的细铁丝,看着眼前的情景,我硬是愣了半天,心里直懊悔为啥要敲进去,要不也不会有眼下这种尴尬。面对实情,我没有了更好的办法,只能等全部安装好后再看测量结果,很快后端7016 DB轴承也安装上去,拧紧端盖螺丝后,对主轴前端进行了测量,精度是6μm(微米),和标准要求的2μm(微米)还有相当差距,并且主轴轴承在旋转时,明显感觉的到轴承沟道里有异物,我怀疑有细铁屑进入沟道,而且加注的油脂也太粗糙。但维修工人说,以前更换进口轴承时,也是用这种油脂,安装精度一般也是5-6μm(微米),有时会装到8μm(微米)也属于正常,但敲击涨紧环后,能达到2-3μm(微米)。我有些怀疑工人的话,始终认为靠敲击出来的精度是不对了,敲击之后虽然能达到2μm(微米),但运行时精度反弹回来怎么消除?可当时没更好的办法了,只好同意工人敲击了,几次敲击后,精度提高到5μm(微米),可要到2μm(微米)还是有相当的距离。这时王总来了,建议先松开主轴端盖上的螺丝,再敲击涨紧环,然后再拧紧螺丝,进行轴精度测量。按王总的方法工人试了一下,测量结果令我大吃一惊,精度非旦没有减小,反击增大到1.2丝,看来涨紧环真的是影响到轴承的精度了,我把想法对王总和冯经理说了,他们也同意我的观点,令我意外的是与他们交谈时,才知道两人竟然78届的大学同班同学,学的就是机械制造,处理技术问题都行家里手。当他们得知敲击涨紧环后出现这么多细铁丝,也判断出是涨紧环出问题了,并没有责怪我们轴承精度不好。很快,王总决定用液压机压出涨紧环看看,涨紧环压出来后,证实了我们的判断,几乎半圈都受到了损伤。
秦川陈总还在等消息呢,我电话打过去,陈总一听是涨紧环出问题,立马着急的说,涨紧环非常重要,要加热到200度安装,现在轴精度调整不出来,涨紧环有损伤,叫王总马上给出型号,秦川备件部马上发涨紧环。安装成这样的结果,我们大家都没想到,尤其是我心里非常内疚。向王总告辞时都有些不好意思,王总很大度,一定要留我们吃饭,饭桌上,我们越谈越融洽,与冯经理聊到技术问题真是相见恨晚,聊技术是越聊越投机。于是,我大胆提出了我们的看法,认为除了涨紧环没有装好之外,轴承里面的油脂也有问题,安装和测量方法也不对,并把我们的一些方法向王总做了介绍,王总、冯经理听完后,同意我们的想法,轴承我们带回,加好油脂后,等涨紧环来后重新安装。吃完饭,回到厂里,拆下轴承后我们就告辞了。
几天后,冯经理来电话,涨紧环星期四下午到,我答应冯经理第二天早上八点准时到他厂里。翌日,早上八点,我独自带着上次那6套QBC、DB已经加好油脂的轴承来到厂里,和冯经理一起来到维修班,张班长家里有事没来,只有三个年轻工人。三个工人在我和冯经理的指导下,采用电磁炉加热安装,有了上次的安装经验,我只在一边看着,让工人自己动手操作,很快四套轴承都安装到轴上了,轴往主轴套里安装时,我不同意他们硬敲击,让工人把主轴套抬到热处理炉上,垫上一张报纸,把主轴套放在炉子上,让炉子上的热量传导到主轴套的安装面上,半个小时后,工人把主轴套抬回来,抬起轴往主轴套里安装,出乎意料的顺利,霎时轴和轴承全部顺利安装进主轴套内,工人开心的说道:“以前没有敲打根本就装不进去,想不到这次不敲不打,加热后这么快就安装到位了。”更令他们意外的是,主轴轴承全部安装好后,一检测,精度就在2μm(微米)内,冯经理说道:这次轴承安装方法,改变了他们以往认可的轴承安装模式,是质的改变和量的升华,以前就算安装进口轴承,8μm(微米)都是常用的事,这次一步到位在2μm(微米)内,证明这种方法是正确的,但是,还要继续印证我们轴承的使用寿命,我笑着对冯经理说:“我们轴承使用寿命低于一年免费更换,我们的样本上就印着有这句话,我们就是以生产长寿命、高精度轴承见长的。”主轴全部安装好后,三个工人非常高兴,这是他们厂里几十台设备中精度最高,维修难度最大的设备,没想到这次安装这么顺利,令他们信心大增,当开机加工零件检测报告出来后。我给陈总去了电话,告诉他,他交代的任务完成了。给王总通了电话告诉他主轴轴承安装好了,我要告辞了。当然,主轴的安装并不像我写得这么简单,很多技术参数是秦川发展提供的,出于对秦川知识产权的保护,我在这里不便一一道明,仅供有心者学习参考。QQ:1163047703、手机:15895004678